
正值韓城第二發電公司1號機組A修關鍵聯調階段,現場檢修工作繁忙有序,各項系統試驗穩步推進。就在高壓旁路調節門即將進入整套傳動試驗時,旁路閥門指令下發無響應、行程反饋波動異常、調節回路無法閉環,閥門無法正常動作,直接影響機組A修后的水壓試驗節點。
熱控就地負責人文學軍第一時間趕赴現場排查處置,經過逐回路校驗信號、核查伺服模塊、比對邏輯點位、測試閥門動作特性,故障根源快速鎖定:高壓旁路調節門伺服控制模塊故障損壞,信號傳輸失真,閥門無法接收正確調節指令。
按照常規檢修流程,需更換全新原廠伺服整套裝置。該公司專用設備庫房暫無備品,外部采購周期較長,大修工期緊、任務重,根本無法長時間等待,旁路系統聯調工作被迫停滯。可是,大修就是硬仗,工期不容延誤。班組負責人迅速研判現場工況,果斷采用修舊利廢、技改適配等檢修方案,緊急協調調取庫房廢舊同型號高壓旁路調節門,拆解復用其中優質控制組件,自主優化接線回路、匹配控制邏輯,最大限度壓縮檢修時間,全力保障大修節點。
拆除的備件快速送達現場后,新難題隨之出現:拆來的調節門內部信號引腳定義、端子接線排布、回路邏輯組態與現場在用高壓旁路調節門不匹配,線路規格、點位定義存在差異,無法直接安裝對接,聯調工作再次陷入困境。
“逐點對照圖紙,逐條梳理回路,細微差別也要一一理清。”DCS負責人徐飛沉著安排。熱控技術骨干兩兩配合,將新舊高壓旁路調節門并排比對,仔細核對閥門機構接線走向、端子針腳定義、信號回路參數,對照電氣圖紙逐項標注差異、梳理邏輯關系,翔實記錄每一處點位區別。
經過反復推敲核驗,最優改造方案順利確定:保留原閥門機械本體與安裝結構,移植廢舊設備完好伺服控制模塊,重新規范壓接接線端子、調整回路信號定義、優化就地控制邏輯,實現新舊設備精準適配。
方案敲定即刻開工。拆接線、校端子、理回路、核對線序、緊固接線端子,每一步操作嚴謹細致,每一路信號反復核驗確認,杜絕虛接、錯接、漏接,以熱控專業精益求精的嚴謹態度,嚴把每一處調試細節。接線改造完工后,進入調試關鍵環節——高壓旁路調節門邏輯傳動、系統聯調試驗等。工作人員逐項下發調節指令,全程跟蹤閥門動作行程,緊盯DCS畫面反饋數值,精細校驗閥門調節精度、響應速率、閉環穩定性,反復修正微小參數偏差,不遺漏任何一處隱患。
“試驗完畢,指令正常、反饋精準、回路穩定。”
隨著調試指令下達,高壓旁路調節門平穩啟停、精準調節,開度跟隨指令同步變化,各項參數全部落入合格區間,異常報警徹底清零,閥門整套聯調圓滿成功。
難題迎刃而解,卡點順利打通。被按下暫停的1號機組A修聯調工作全面恢復,現場所有人緊繃的神情終于舒展,露出了攻堅克難后的釋然笑容。